在剪切17.5mm鋼板時,機架有稍微變形,試剪幾回之后,在額定壓力25MPa下,無法將鋼板剪斷,將壓力調高到30MPa時,仍是無法將鋼板剪斷,同時機架變形更大。
。經由現場剪切過程觀察,系統壓力達到20MPa時,就可以將厚度17.5mm的鋼板剪斷,20MPa的壓力在設計安全范圍內。于是對液壓系統做了以下修改,改進后安裝了同步馬達19,這樣當剪切時,主缸達到位置時,主缸一作用在點M上,活塞上腔壓力不斷升高;主缸二液壓缸桿有往下伸長的趨勢,因為同步馬達19的作用,主缸二液壓缸桿不能伸長,而是將壓力能通過同步馬達傳給液壓缸一。此時力F2很小,上剪刃支承架變形微;力F1不斷增大,直到能夠將鋼帶剪斷為止。
剪板機液壓系統安裝完畢后,對系統進行調試。進過仔細觀察分析,發現當剪切時,主缸一的壓力是緩慢升高的,同時主缸二的壓力也隨之升高,在這個過程中,主缸一的壓力還未達到25MPa時,也就是還未將鋼板堵截時,因為主缸二的壓力即是主缸一的壓力,也就是F1=F2,這樣在兩主缸同時作用下,由于擺式斜刀剪結構的限制,及機架強度的約束,兩主缸相對于剪切點M對上剪刃產生很大的扭矩,巨大的扭矩使上剪刃支承架變形,剪切角a變小,作用在點M的有效剪切力大大減小,這樣壓力即使調到最高壓力30MPa也是無法將鋼板剪斷。
針對上面的題目,解決的最好辦法就是:在剪切時,克服上剪刃支承架變形,保證作用在點M的剪切力不會減小。剪板機